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臭氧-BAF 用于印染废水处理的成功实践

来源:UC论文网2015-11-12 17:00

摘要:

1 工程概况 该项目污水主要来源于企业生产的梭织染纱、针织染纱、染棉、后整理工序和洗水车间及少量生活污水。2012 年实施新标准要求出水CODcr 小于80mg/L 后处理厂可能出现超标风险

  1 工程概况

  该项目污水主要来源于企业生产的梭织染纱、针织染纱、染棉、后整理工序和洗水车间及少量生活污水。2012 年实施新标准要求出水CODcr 小于80mg/L 后处理厂可能出现超标风险。鉴于上述情况,拟对现有污水厂进行提标设计,根据目前的实际处理水量,要求设计处理能力为25000m3/d。考虑到后续国家排放标准提高的可能性及出水达标的稳定性、安全性,拟改造后的处理系统具备最终出水CODcr 稳定在60mg/L 及以下的能力,同时在排放标准允许的情况下通过调整运行参数也可使出水CODcr 稳定在80mg/L 以下,从而降低运行费用,达到经济性最佳的运营状况。

  2 工艺流程

  2.1 印染废水成分分析

  印染废水成分复杂,主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并带有显色基团( 如:-C=C-、-N=N-、-N=O=、=C=O 等) 及极性基团( 如:-SO3Na、-OH、-NH2), 含少量亲水基团但分子量很大或完全不含亲水基团的染料分子,在水中常以胶体形式存在[1], 属于较难处理的废水。目前常规采用物化+ 生化的处理工艺勉强可满足旧标准的要求,CODcr基本能稳定在100 mg/l 左右。但按新标准要求CODcr 稳定在60 mg/l 以下需要进一步处理。

  2.2 印染废水深度处理难点分析

  印染废水中含有大量难生物降解有机物,深度处理中,如何进一步去除水中CODcr 是关键,首先必须提高废水的可生化性,再通过深度处理工艺使出水水质达标。目前,国内外仍采用以生物法为主、化学法或物理法为辅的组合处理方法。但这些技术均存在一些不足之处,且技术投资、运行费较高,企业不易接受。

  2.3 进出水各项指标(单位:mg/L)

  化学需氧(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、悬浮物、色度(稀释倍数)、氨氮、总磷进水分别为:120、25、60、40、10、0.5;出水分别为:60、15、20、30、8、0.5。

  2.4 处理系统工艺流程

  原系统二沉池出水→ 调节池 → 泵 → 高效沉淀池 → 臭氧接触催化池→ 曝气生物滤池 → 砂滤罐→ 清水池 → 重力流入原系统排江水池

  系统产生的污泥→ 剩余污泥泵 → 原系统初沉池

  3 主要构筑物及设备

  3.1 高效沉淀池单元

  设置目的:去除水中悬浮物、降低进水CODcr。工作原理:在混合反应区内靠搅拌器的提升作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应,然后经叶轮提升至推流反应区进行慢速絮凝反应,以结成较大的絮凝体,再进入斜管沉淀区进行分离。澄清水通过集水槽收集进入后续处理构筑物,沉淀物通过刮泥机刮到泥斗中,经容积式循环泵提升将部分污泥送至反应池进水管,剩余污泥排放。

  建筑结构: 数量:2 座混 合 区 净 尺 寸:2.5m×2.5m×6.0m,水力停留时间3.9min絮凝区净尺寸:4.5m×10.0m×6.0m; 澄清区净尺寸:10.0m×10.0m×6.0m,斜管区上升流速11.40m/s。主要设备配置:斜管:158m2,斜长L=1300mm,直径80mm,60°安装; 混合区搅拌器:2 台,N=4.0KW,搅拌器直径1.25m;絮凝区搅拌器:4 台,N=0.75KW,搅拌器直径2.25m;配套导流筒;污泥浓缩机:2 台,Φ10.0×6.0m,N=0.55KW;回流污泥泵:3 台(2 用1 库备),Q=27m3/h,H=10m,N=7.5KW。

  3.2 臭氧氧化单元

  设置目的:设置臭氧系统主要用于去除部分CODcr 和SS,并同时提高废水的可生化性。臭氧系统选择3 套单台制备能力为25kg/h 臭氧设备,2 用1 备。

  配置气源控制系统,内循环冷却水系统,投加系统、尾气破坏系统及配套的自动控制(PLC)、检测仪器等。使用合格氧气气源,经在线露点仪监测后,分别进入每台臭氧发生器,经粉尘过滤器过滤气体中的杂质颗粒后,再经调压阀调压稳压、压力监测后进入臭氧发生室。臭氧发生器进气管路上设计了安全阀,当系统压力超过设计值后开启,以保证系统工作安全。在臭氧发生室内的中频高压电场内,部分氧气变成臭氧,产品气体为臭氧化气体,经压力、温度检测,自动调节阀后排出。3台臭氧出气汇到一条主管道后通向投加臭氧接触池。

  建构筑物:臭氧接触池:1 座,分2 格,全地上式钢筋砼结构。规格尺寸: 27.5×10.4×8.0m 臭氧发生器间:1 座,框架结构; 规格尺寸:25.0×10.5×6.0m 主要设备:1) 进口臭氧发生器:2 台,单台产气量25kg/h,氧气源;2) 国产臭氧发生器:1台,单台产气量25kg/h,氧气源;3) 循环冷却系统螺杆冷水机组:1 台,配套用冷却塔: 1 台保温水箱:1 台,5m3,不锈钢SS304 材质;4) 氮气补加及仪表风系统;因补氮需气量很小,但风的清洁度要求高,故与仪表用风共同选用一套;无油式仪表风制备系统。空气压缩机类型:静音无油螺杆空压机台数:2 台;5) 投加曝气系统—臭氧扩散装置;数量: 2 套;扩散器类型:微孔曝气;膜板、外壳材料:DN150 钛板+ 不锈钢;曝气量:2-6 m3/h(每一个);外形形状:板式;6) 尾气系统—臭氧尾气破坏器;数量: 2 套;型号:按氧气源25kg/h 配置;类型:加热催化。

  3.3 曝气生物滤池单元

  设置目的:经臭氧氧化后,水中难生物降解得长链、大分子有机物转化为较小且可生物降解的有机物,同时臭氧还增加了水中的溶解氧含量,上述两种因素都有利于好氧菌的生长繁殖,所以臭氧工艺与曝气生物滤池结合在一起,能取得满意的处理效果。曝气生物滤池同时具有生物氧化降解和过滤的作用,因而可获得高品质的出水水质,其出水可满足排放标准的要求。对工业废水,即使在可生化性不强的情况下,曝气生物滤池处理效果也优于一般的工艺,因为曝气生物滤池处理有机物不仅依赖于生物氧化,还存在显著的生物吸附和过滤作用,不仅可去除粒径较大的污染物,还可吸附去除一些可生化性不强的物质。由于填料本身截留及表面生物膜的生物絮凝作用,使得出水SS 很低,一般不超过20mg/l,出水非常清澈透明;因不断的反冲洗,生物膜得以有效更新,表现为生物膜较薄(一般为110微米左右),活性很高。高活性的生物膜不仅体现在生物氧化、降解方面,更表现为生物絮凝、吸附作用。对一些难降解的物质,可将其吸附、截留在池中,得以去除。

  建构筑物:曝气生物滤池:8 座,半地上式钢筋砼结构;规格尺寸:9.6×8.0×6.5m;有效水深:6.0m;主要设备:陶粒滤料:1966m3,粒径3-5mm ;长柄滤头:22680 套,ABS 材质;滤料拦截装置:8 套,UPVC 材质;滤料切割装置:8 套,不锈钢材质;曝气风机:10 台(2 台库备),罗茨,Q=10.64m3/min,P=68.6KPa,N=22Kw;反洗风机:2 台(1 用1 备),罗茨,Q=27.64m3/min,P=68.6KPa,N=55Kw。

  4 运行效果

  通过一段时间运行,实际来水量约为24000 吨/ 天。

  5 经济分析

  通过运营期间测得数据,液氧消耗约为:0.20-0.34 元/ 吨,电耗约为:0.21-0.35 元/ 吨,吨水消耗约为:0.51-0.84 元,符合各项经济技术指标。

  6 结论

  采用该工艺, 出水各项指标均能达到纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)中表3 直接排放的出水水质要求。

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